山東恒通化工股份有限公司化肥廠年產(chǎn)合成氨20萬t、尿素25萬t、甲醇5萬t;蕪S造氣系統(tǒng)采用固定床間歇氣化工藝,日產(chǎn)醇氨550t,噸氨耗煤1.2t,單爐日產(chǎn)醇氨42.3t。自1997年起,化肥廠對造氣爐相繼進行了擴徑改造,由φ2400mm擴到φ2 650mm,但仍不能適應(yīng)產(chǎn)量,特別是醇氨比不斷提高的需求,2005年用部分煤棒代替山西塊煤制氣,使造氣爐單爐發(fā)氣量降低,13臺造氣爐全部運行仍顯供氣緊張。為此,化肥廠決定新增14#造氣爐。
化肥廠造氣工段場地狹窄,僅2#造氣系統(tǒng)西側(cè)三角地帶尚有少量空地,如仍采用φ2 650mm造氣爐,將制約后期發(fā)展。經(jīng)過多方考察,化肥廠認為φ2 800mm造氣爐比較適用于小型氮肥企業(yè),且易于操作,遂采用φ2 800mm造氣爐。該造氣爐總投資為139萬元,其中自制設(shè)備27萬元,采購設(shè)備36萬元,鋼廠房60萬元,造氣爐安裝費16萬元。改造于2003年9月開始,造氣爐于11月5日點火爐,11月9日送氣并入系統(tǒng),歷時2個月。
l 工藝流程
造氣爐的流程與φ2 650mm造氣爐流程基本相同。
由于場地狹窄,該爐的室外設(shè)備已無擺放位置,僅能放置1臺上行除塵器,無法安裝蒸汽過熱器和廢熱鍋爐,為此我們?nèi)∠诉^熱器,僅以管道代替。煙囪不再設(shè)水封底座,煙囪閥由廢鍋頂部調(diào)至上行集塵器出口,煙囪管固定于鋼廠....