摘 要 由于受傳統(tǒng)單棒磨機制漿工藝限制,水煤漿的粒度級配不盡合理,水煤漿的濃度、粘度、流動性較差,氣化效率下降的同時也在進一步的消耗煤炭資源,加大氧耗率。而且氣化爐工藝燒嘴、爐磚及內(nèi)件磨損較為嚴(yán)重,氣化爐運行成本較高。為了降本增效、擴大產(chǎn)能,通過對現(xiàn)有水煤漿制備系統(tǒng)進行了提濃技術(shù)改造,項目取得成功,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞 原理 水煤漿提濃 改造 對比 效益
前言
奎屯錦疆化工有限公司設(shè)計年產(chǎn) 40 萬 t 合成氨、70 萬 t 尿素項目,氣化爐采用三臺 GE 德士古氣化爐(φ3 200mm,兩開一備),渣水處理采用三套四級閃蒸技術(shù),煤漿制備采用兩套傳統(tǒng)棒磨機(兩開不備)。制漿系統(tǒng)以當(dāng)?shù)鼗烀簽樵,干煤處理能力?79.8t/h。
由于受傳統(tǒng)單棒磨機制漿工藝技術(shù)制約,水煤漿粒度級配不盡合理,水煤漿濃度偏低(平....